ZCBG3350型齒輪泵高噪聲故障及診斷排除
①功用及故障現(xiàn)象ZCBG3350型齒輪泵是某液壓元件廠為用戶生產(chǎn)的低壓大排量齒輪泵,主要用于船舶齒輪箱的潤(rùn)滑和冷卻。該泵在裝機(jī)試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)噪聲高(約91 dB),影響系統(tǒng)性能和使用壽命,同時(shí)不利于船舶的工作和生活環(huán)境,其他性能基本正常,用戶表示無(wú)法隨主機(jī)使用。
②原因分析首先,分析可能由于齒輪的節(jié)距誤差和齒形誤差太大,造成齒輪嚙合不平穩(wěn),產(chǎn)生比較高的機(jī)械噪聲。為此,采用磨齒工藝,調(diào)整齒輪嚙合側(cè)隙,并提高了齒輪的加工精度,但試驗(yàn)后,噪聲無(wú)明顯下降。其次,把泵裝配后的軸向和徑向間隙適當(dāng)加大,減小用戶系統(tǒng)的吸油口壓力損失(以防汽蝕噪聲)等,但效果仍不理想。經(jīng)多次分析對(duì)比試驗(yàn),斷定主要由于此泵側(cè)板(高壓側(cè))圓形卸荷孔通流面積太小,引起困油在高壓區(qū)卸載不暢,產(chǎn)生很大周期性液壓沖擊,造成很高噪聲。而解決困油最常用的方法是在齒輪嚙合部分的側(cè)板(或軸套)上開(kāi)卸荷槽,當(dāng)閉死體積變小時(shí),通過(guò)卸荷槽與排油腔相通,避免壓力急劇上升,當(dāng)此體積增大時(shí),通過(guò)低壓卸荷槽與吸油腔相通,避免形成真空。因ZCBG3350型齒輪泵是在定型產(chǎn)品CBG3200型中高壓齒輪泵基礎(chǔ)上改進(jìn)而來(lái),主要變化是齒寬比CBG3200型增加了75%,故困油量相應(yīng)增加了75%,而卸荷孔結(jié)構(gòu)尺寸未變(圖C),當(dāng)主、從動(dòng)齒輪兩嚙合點(diǎn)(A、B)相對(duì)于嚙合節(jié)點(diǎn)對(duì)稱(chēng)時(shí),此時(shí)齒側(cè)間隙最小,而高壓側(cè)卸荷孔與困油腔通流面積很小,勢(shì)必引起困油卸載不通暢、不徹底,產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲。
③改進(jìn)方案及效果 按以上分析,對(duì)ZCBG3350型泵的結(jié)構(gòu)采取了兩點(diǎn)改進(jìn)措施:一是把側(cè)板改為浮動(dòng)軸套,DU軸承裝在軸套內(nèi),能更好地保證裝配同軸度,因浮動(dòng)軸套比側(cè)板厚很多,與泵體內(nèi)孔配合面長(zhǎng),沖擊產(chǎn)生的振動(dòng)相對(duì)小,同時(shí),卸荷槽深度可以不受厚度限制(因側(cè)板厚度只有7mm,為保證一定強(qiáng)度,卸荷槽不可太深);二是把圓形卸荷孔改為高、低壓腔不對(duì)稱(chēng)長(zhǎng)方形卸荷槽(圖D),深度由2.5mm增大至6mm;高壓側(cè)卸荷槽通流能力大為改善,且低壓側(cè)體積增大,可及時(shí)由低壓卸荷槽補(bǔ)充油液,避免體積增大時(shí)形成真空。
采用上述改進(jìn)方案后,通過(guò)模擬用戶工況進(jìn)行試驗(yàn)和不同位置多次測(cè)量,噪聲值均降為82dB左右,能滿足用戶主機(jī)使用要求。證明了改變卸荷槽形狀、增大卸載通流面積,對(duì)降低齒輪泵液壓沖擊產(chǎn)生的噪聲的正確性。